摘要:艾默生TD3000系列變頻器在性能上完全符合B2010A型龍門刨床拖動系統(tǒng)的要求。它通過對交流電機磁通電流和轉矩電流的解耦控制,實現了轉矩的快速響應和準確控制,能以很高的控制精度進行寬范圍的調速運行。
關鍵詞:艾默生變頻器 龍門刨床
一、B2010A龍門刨床工況概述
龍門刨床是機械化自動化程度很高的大型機床。龍門刨床的動力及控制回路比較復雜,尤其是刨床工作臺主拖動系統(tǒng)完全依靠電氣自動化控制來執(zhí)行的。B2010A龍門刨床的主拖動采用最初50年代的A-G-M調速系統(tǒng),即電機擴大機——-
直流發(fā)電機——-直流電動機組系統(tǒng)。如圖一所示。采用機械速比2:1和電氣調速范圍為10:1的機電聯合調速系統(tǒng)。
圖1 A-G-M調速系統(tǒng)圖
龍門刨床對電力拖動的技術要求——-龍門刨床是頻繁往復運動的生產機械,它的工作方式為循環(huán)方式。前進行程是切削行程;后退行程是不作切削的,只讓工作臺駛回為下一步切削作準備。運動示意圖如圖二所示。實際工作中為了提高勞動生產效率,輕載后退的速度要大于前進切削速度。由于不同的金屬材料和不同的加工工藝,必須要求控制系統(tǒng)具備:
* 工作臺主拖動具有比較寬的調速范圍和較硬的機械特性;
* 工作臺前進切削和后退的過程中運行平穩(wěn),不振蕩,速度能單獨地作無級調整,無須停車;
* 運行方向的改變要迅速、平滑、沖擊力小、動作反應快;
* 在低速范圍內切削力基本保持恒定狀態(tài),靜差度小于3%;
* 前進與后退行程的末尾工作臺自動減速,反向準確;
* 傳動效率高,耗電量小;
* 控制系統(tǒng)簡單,可靠安全,易于維修保養(yǎng);

如圖二中,ab段(約12-15米/分)為刀具慢速切入工件,而后增加到可調速CD段進行前進切削,之后運行到設定行程開始減速為ef段,再經過換向行程控制,工作臺由前進減速迅速制動并快速反向運行可調hi速度段后退,再后退至減速換向切換到前進行程。形成一個循環(huán)工作周期。
以上簡略敘述B2010A直流拖動系統(tǒng)過程,有助于對它的性能特點和工作情況能進步了解。
二、龍門
刨床拖動系統(tǒng)的演變
1.原系統(tǒng)存在的主要缺陷
我們知道龍門刨床這種A-G-M調速系統(tǒng),它具有占地面積大、噪聲污染嚴重、尤其交流電動機拖動發(fā)電機浪費電能很嚴重。從工作情況來看,直流電動機的功率并沒有得到充分利用,并且維護保養(yǎng)較困難。目前許多在使用該系統(tǒng)工作的廠家都在想辦法解決以上問題。
2.演變
從70年代至目前有極少部分采用晶閘管——-直流電動機機組(V-M調速系統(tǒng))。該系統(tǒng)低速時損耗大、功率因數低、對電網污染嚴重,而使用的還是直流電動機,維護保養(yǎng)困難的問題還是沒有解決。
3.飛躍
隨著科技進步,在電力電子技術和微電子技術方面有了飛速發(fā)展,以及矢量控制技術的完善,使得變頻調速技術日新月異,并且變頻調速發(fā)展空間愈加寬廣,涉及領域之多,其優(yōu)越性為眾所周知。為此廣大科技工作者致力于交流變頻調速技術的應用,龍門刨床的拖動方式在向變頻調速的方向轉移,國外已有很多成功應用的實例。
三、EMERSON變頻器應用在B2010A龍門刨床上
1.選型
根據前述龍門刨床直流拖動系統(tǒng)工作要求,對于取代直流拖動并超越直流拖動的交流變頻調速來說,選擇高性能可靠矢量型的變頻器尤其關鍵。通過查閱有關資料及請教有關資深學者(對此深表感謝),加之深入了解國內外同類變頻器,反復比較論證,我們從性價比上選擇了美國EMERSON公司出產的高性能矢量控制變頻器——-TD3000系列產品。TD3000系列變頻器在性能上完全符合B2010A型龍門刨床拖動系統(tǒng)的要求。它通過對交流電機磁通電流和轉矩電流的解耦控制,實現了轉矩的快速響應和準確控制,能以很高的控制精度進行寬范圍的調速運行;而且我們還采用了有速度傳感器PG反饋矢量控制方式。根據我們在實際應用中確實感到TD3000矢量控制變頻器穩(wěn)定可靠,對于象龍門刨床這種從安全可靠性要求很高的大型設備,選用該矢量控制型變頻器非常合適。TD3000系列變頻器是美國EMERSON公司自主開發(fā)生產的高品質、多功能、低噪音的矢量控制通用變頻器。具有電機參數自動調諧、零伺服控制、速度控制和轉矩控制在線切換、轉速跟蹤、內置PLC、內置PID控制器、編碼器和給定及反饋信號斷線監(jiān)測、掉載保護、內置PG接口、故障信號追憶、28種故障監(jiān)控、豐富的I/O端子和多達十種的速度設定方式,能滿足各類負荷對傳動控制的要求。
TD3000系列變頻器的優(yōu)越性能主要體現在:
* 有速度傳感器矢量控制,調速范圍為1:1000,穩(wěn)態(tài)控制精度0.05%;
* 低頻啟動轉矩10-100rpm時,200%額定轉矩;
* 啟動預勵磁,加快矢量控制快速響應;
* 動態(tài)轉矩響應小于150ms;
* 零伺服鎖定功能,可以保持零速時150%的轉矩輸出;
* 可靠的轉矩限定,防止頻繁跳閘;
* 功能豐富的對話式操作面板,全系列LCD+LED顯示中英文可選;
* 參數的上傳拷貝和下傳復寫功能;
* 功能強大的后臺調試監(jiān)控軟件,可通過內置RS485接口組網監(jiān)控。
電機、變頻系統(tǒng)選型:
1)主拖動:55KW交流變頻電機,TD3000-4T0750G變頻器;
2)垂直刀架:1.5KW交流電機,TD1000-4T0022G變頻器;
3)左刀架:1.5KW交流電機,TD1000-4T0022G變頻器;
4)右刀架:1.5KW交流電機,TD1000-4T0022G變頻器
5)主拖動制動單元:兩臺TDB-4C01-0300制動單元,兩只10Ω、10KW制動電阻。
2.控制原理
(1) 工作臺主拖動用EMERSON TD3000變頻器驅動變頻調速電機,電機為中科院研制生產。該電機采用AUTOCAD輔助設計,充分考慮了正弦脈寬調制技術和矢量控制變頻器的特點,低頻時轉速平穩(wěn),無爬行現象,恒力矩調速范圍寬,代替A-G-M系統(tǒng)機組實現無級調速。由于我們針對的山東煤礦萊蕪機械廠B2010A型龍門刨床,機械上基本上不動,沒有增加銑削功能,如果橫梁垂直刀架機械剛性足,可以在機械上改造,配刨、銑變速箱來實現銑削功能。通過調試實現了機械刨削速度范圍3-80米/分,無級調速;速度還可降至1米/分左右,進行磨削加工。
(2) 工作臺換向采用制動單元及制動電阻,制動速度快,從應用來看,TD3000變頻器在頻繁換向過程中速度降低快,動力制動迅速,由于換向時工作時間短,為抑制泵升電壓,采用了制動電阻進行能量釋放。
(3) 電氣控制系統(tǒng)采用由我們萊蕪鳳普自控有限公司自行研制的XH-120
PLC可編程控制器來實現對主拖動
變頻器及整個機床的電氣控制。優(yōu)點是控功能強、速度快、易維護、便于改變程序。并且根據工藝情況編制故障,面板顯示運行狀態(tài)、查找故障點簡單。
(4) 工作臺的減速、換向控制采用龍門刨床高可靠性電子組合開關,無機械磨損、壽命長、無故障工作時間在一萬小時以上,全密封、無維修、可防止使用中鐵屑引起誤動作。
3.龍門刨床簡要電氣.控制框圖 (如圖三)

四、EMERSON變頻器的特性應用
我們在調試變頻器過程中,重點針對工作臺頻繁換向、快速響應等問題對于變頻器參數作了調整,僅舉幾例加以說明。
1.注意變頻器與電機的自調諧過程:在選擇矢量控制方式第一次運行前,一定要進行電機的自動調諧工作,以便獲得被控電機的準確電氣參數。這種過程相當于對負載電動機自動地進行一次"等效電路參數測定實驗" ,力求達到精確矢量控制。
2.避免爬行:我們知道由于加工切削量不同、 工件重量不等、行程不一、高速運行等嚴重惡劣條件造成在運動中工作臺慣性大,勢必會在減速與反向過程中會向原方向作一定距離的慣性運動。所以認真調整TD3000變頻器的有關參數,一定要準確控制加減速時間及制動的投入方式,否則將會出現越位等故障。
3.換向運行的快速響應:應用TD3000變頻器在工作臺拖動換向上要精心調整轉速調節(jié)器,使之適應工作要求,當比例增益P和積分時間I參數選取不當時,可能會在系統(tǒng)中產生振蕩或產生減速過電壓故障。這一點需要根據實際情況來調整。
4.使電機獲得更好的起動性能:我們在調試過程中,將電機預勵磁功能參數作了調整,起動方式、起動頻率、正反轉死區(qū)、脈沖編碼器等參數作了調整,使之具有更好的響應速度。
五、應用情況及效果
根據應用,我們可以得出如下比較:
1.工作方式:
在B2010A改造前,工作時,直流發(fā)電機組一直處于運行狀態(tài),特別是在工作間隙、測量工件時等,白白消耗大量的空載能量。改造后,龍門刨床只是在工作臺運動時才消耗能量,并且在輕載時變頻器自動節(jié)能。
2.進線電流:
在改造前,大刨切削45號鋼坯時,吃刀深度10 mm,進刀量為1 mm,檢測進線電流為50A。改造后,同樣加工條件下,進線電流僅為15.5A。
3.環(huán)境改善:
改造前,發(fā)電機組工作時噪音嚴重,可達80dB。改造后,檢測噪音為70dB,大大改善了工作環(huán)境,利于操作工人的身心健康。
4.占地面積:
改造前,機組占地面積大,現在改造后僅為原來的10%。
5.機床維修:
改造前,機床維修量大,并且難以修理,特別是勵磁發(fā)電機不發(fā)電故障。改造后,由于變頻器
控制柜集中,基本上不出大的故障。
6.機床運行:
改造前,由于原B2010A機床年久失修,各處性能大不如最初,換向慣性大。改造后,采用了先進的矢量控制,從性能、穩(wěn)定性上超過原來,換向慣性小,反向快速響應。
7.節(jié)電效益:
測量進線,按有功功率來算,每天二班倒,工作15小時,每月平均生產26天,電費成本在0.7元,全年可節(jié)約電費73500.34元,僅此一項一年左右時間即可