發布日期:2022-04-27 點擊率:105
變頻調速技術在高爐卷揚上的應用
異步電動機變頻調速具有調速范圍廣、機械特性硬、精度尚及運行町靠等優點,我公 司使用變頻器,主要對風機進行了技術改造,收到了址著的經濟效益,又將變頻調速技術 應用于高爐主卷揚亦獲成功。
主卷揚電機改造前的狀況
新鋼公司鐵合金廠是我國最大的鋱鐵生產基地,有'座錳鐵高爐,主卷揚電機都足用 繞線式異步電動機驅動料車,為達到起動、加速、句速、減速、停止之程序,我廠一直利用轉 子串電阻調速,此項調速雖設備簡單,初投資小,但是為有級調速。低速運行時,轉差功率 大,效率不卨,并氏機械硬度差,轉速穩定性差,起動電流大,為350?400;正常穩定性 差,料車起動、制動時振動大,故障率多,容易翻午導致高爐因設備故障造成的修理時 間增加。
變頻調速裝置的選用及調試運行
三相異步電動機變頻調速具有以下特點:
從基頻向下調速,為恒轉矩調速方式;
調速范圍大;
轉速穩定性好;
運行時偏差小,效率高;
頻率可以連續調節,變頻調速為無級調速,平滑什好。
鑒于變頻調速的優點,我們利用1994年2號卨爐大修之機,對土卷揚電機實施改造, 采用變頻調速技術,因處于試驗階段,所以既保留了轉子串電阻調速,又新加裝,變頻器 調速系統,兩者之間利用刀開關空氣開關切換,其控制罔,通過組合開關 X,按鈕231:128、240,繼電器12、13兩對行稈開關觸點的開閉實現電機的正反轉與 加、減速。
為防止在料車減速時變頻器出現過壓,故選擇了一個制動單元和兩個制動電阻 的連接,而且使用時需切換一下制動單元卬制電路板上的開關3界1,經測試, 主機制動電壓760,制動單元輸出電壓720。閌首次用于高爐卷揚沒有經驗,選用了制 動單元、制動電阻,而且試用了各種連接方法,然而每到減速之時就過樂,后來經檢奄主機 電器板發現某個設定值太低,調高后,1995年5月啟用-直穩定運行至今。
此設定,加速時間短,使卨速運行時間長,以提卨效率,而最后一級減速時冋設定極短,以 防止變頻過壓而造成料車下滑,經試運行后,還增加了數據保護,數據保護分為“有”和 “無”,“有'變頻器各數據一設定好,無法用變頻器面板上的觸摸鍵更改數據。“無”:可 用觸摸鍵隨吋更改數據,為避免操作誤動我們設定為“有'
采用變頻調速技術后的運行效果及經濟效益
經過兒個月的實踐調試運行至今,變頻器運行〒穩、可靠,沒有發生過翻車事故,使因 翻乍引起尚爐休風的時間人大減小,按以前8小時7月休風率計,每年可多生產4天,一天 生產錳鐵巧0噸,年多創益30多萬元,一年還可卄約維修、材料費10萬元左冇。在變頻調 速系統中,變頻器的負載常是異步電動機,其功率因數足滯后的,在變頻器的直流環節和 負載之間將有無功功率流動,所以在直流環節和負載之間設置貯能元件,以緩沖尤功能 量,此變頻器在I、和?之間安裝了電抗器,改善了功率因數,使之由原來的0.8左右 提高到0.9以上,而且避免了“大馬拉小牛”的現象,大大節約了電能,運行時電流為72? 88,起動、停止時為150?160,按一天滿負荷運行八小時計算,年節電約34, 節電費逾萬元。
有待解決的問題
變頻器在起動之時電從低,如把抱閘的整流部分接在變頻器的輸出端,抱閘打不開, 如另行控制,當變頻器出現故障狀態時,抱閘依舊開著,從而引起枓乍往下滑。還發現過數 次料車在起動時加不上速,后來沒出現過這種現象。當時未知原因,如今運行正常,故未詳究。
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